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安科瑞企業(yè)能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)在紡織行業(yè)的應(yīng)用

已有 358 次閱讀2024-7-29 16:33 | 企業(yè)能耗監(jiān)測, 企業(yè)能源管理系統(tǒng)

安科瑞任心怡

摘要:為了對紡紗廠能耗情況進(jìn)行量化分析,以11.52萬錠集聚紡生產(chǎn)線為例,介紹了工藝流程和設(shè)備配臺,統(tǒng)計了各工序主輔機(jī)、空調(diào)、除塵、制冷和照明等設(shè)備的總裝機(jī)功率,對生產(chǎn)中實際總功率進(jìn)行了測試,并對各類設(shè)備額定功率占比和實測功率占比進(jìn)行了分析對比,找出無效能耗產(chǎn)生的原因和節(jié)能技術(shù)改造的重點。提出了一系列措施,包括采用空調(diào)風(fēng)機(jī)變頻控制,除塵系統(tǒng)和精梳吸落棉系統(tǒng)采用恒壓變流量系統(tǒng)控制,細(xì)紗機(jī)吸棉風(fēng)機(jī)與單定監(jiān)測系統(tǒng)采用關(guān)聯(lián)控制,優(yōu)化集聚紡負(fù)壓風(fēng)機(jī)頻率,避峰用電等。采用上述綜合節(jié)能技術(shù)措施,全年可節(jié)約用電3.194×106kW·h,實現(xiàn)全廠綜合節(jié)電5.7%的目標(biāo)。

關(guān)鍵詞:紡紗廠;能耗;量化分析;主輔機(jī);空調(diào)和除塵;額定功率;實測功率;吸棉風(fēng)機(jī)

現(xiàn)代新型紡織廠不斷朝著規(guī)模大型化、設(shè)備自動化、運行高速化的方向發(fā)展。每萬錠裝機(jī)功率達(dá)到1100kW以上,具有連續(xù)運行、負(fù)荷率高的特點?諌、空調(diào)除塵及吸落棉設(shè)備裝機(jī)功率高,用電負(fù)荷大,使實際能耗提高。在運行管理過程中,分析統(tǒng)計各工序設(shè)備的裝機(jī)功率和實際能耗情況,找出具有節(jié)能改造潛力的部位,采用成熟節(jié)能技術(shù)和有效管理措施,降低無效能源消耗,是企業(yè)節(jié)能增效的有效途徑。本研究根據(jù)某新建的現(xiàn)代化11.52萬錠集聚紡紗生產(chǎn)線的具體情況,通過對主輔機(jī)裝機(jī)功率統(tǒng)計、實際能耗測試和用能情況分析,理清紡紗車間空調(diào)除塵設(shè)備的裝機(jī)功率與實際功率比,以找出節(jié)能運行管理的重點部位,并就幾種行之有效的節(jié)能措施進(jìn)行討論。

一、紡紗生產(chǎn)線能耗情況分析

紡紗生產(chǎn)線能耗情況分析紡紗車間能耗主要包括主機(jī)生產(chǎn)能耗、輔助空調(diào)除塵、空壓冷凍、照明能耗等。具體能耗大小與車間主機(jī)工藝配備有關(guān),現(xiàn)以某11.52萬錠集聚紡生產(chǎn)線為例進(jìn)行分析。

1.1工藝流程與設(shè)備配置

該紡紗生產(chǎn)線設(shè)計規(guī)模11.52萬錠,主機(jī)為新型國產(chǎn)設(shè)備,主要紡制中細(xì)特精梳棉紗,工藝流程和設(shè)備配置數(shù)量如下。JWF1012型往復(fù)式抓棉機(jī)(3臺)→FA103B型雙軸流開棉機(jī)(3臺)→JWF1102型單軸流開棉機(jī)(3臺)→JWF1026-160-10型多倉混棉機(jī)(4臺)→JWF1124C⁃160型單輥筒清棉機(jī)(4臺)→JWF016型異纖機(jī)(4臺)→JWF1054型除微塵機(jī)(4臺)→JWF1204B型梳棉機(jī)(50臺)→JWF1313型并條機(jī)(12臺)→JWF1383型條并卷機(jī)(6臺)→JWF1278型精梳機(jī)(35臺)→JWF1312B型并條機(jī)(12臺)→JWF1458A型粗紗機(jī)(18臺)→JWF1566JM型細(xì)紗機(jī)1200錠(96臺)→VCRO⁃E型自動絡(luò)筒機(jī)(72錠,26臺)輔助設(shè)備有清梳聯(lián)除塵系統(tǒng)9套,精梳吸落棉系統(tǒng)4套,前紡空調(diào)系統(tǒng)4套,細(xì)紗空調(diào)系統(tǒng)8套,絡(luò)筒空調(diào)系統(tǒng)2套?諌簷C(jī)3臺,兩用一備,設(shè)計供氣量64.4Nm3/min,供氣壓力0.85MPa。車間占地面積40986m2。主車間采用輕鋼門字形結(jié)構(gòu),附房采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。工廠地點在河南某地。

  1. 2主輔機(jī)裝機(jī)功率

按照設(shè)備銘牌統(tǒng)計設(shè)備裝機(jī)功率,分工序主輔機(jī)設(shè)備裝機(jī)功率匯總?cè)绫?所示。

從表1可以看出,包含制冷設(shè)備時,合計總功率13550.6kW,其中各設(shè)備裝機(jī)功率占比為:主機(jī)73.2%,空調(diào)14.0%,除塵4.2%,空壓2.1%,制冷5.0%,照明1.5%。由于近年來紡織設(shè)備自動化程度不斷提高,清梳聯(lián)工序裝機(jī)功率有較大提高。按工序計算,清梳聯(lián)工序占比10.9%,精并粗工序占比12.7%,細(xì)紗工序占比58.7%,絡(luò)筒工序占比10.1%。由于制冷設(shè)備在夏季最熱月視情況運行,按常年運行設(shè)備分類,主機(jī)設(shè)備裝機(jī)功率占比77%,空調(diào)除塵裝機(jī)占比19.1%,除主機(jī)設(shè)備外空調(diào)除塵是能源消耗大戶。

1.3主輔機(jī)實際能耗

根據(jù)紡紗各工序設(shè)備的具體特點,設(shè)備配備功率的保險系數(shù)和負(fù)荷系數(shù)都存在差異,造成設(shè)備裝機(jī)功率和實際能耗相差較大,運行中各設(shè)備的實測用電量真正體現(xiàn)了設(shè)備的實際能耗情況。以車間正常滿負(fù)荷生產(chǎn)中細(xì)特集聚紡紗為基礎(chǔ),2020年1月至6月我們對車間總用電量和空調(diào)除塵系統(tǒng)用電量進(jìn)行了實測統(tǒng)計,如表2所示。

從表2中用電量統(tǒng)計情況可知,在不開制冷機(jī)的情況下,由于主機(jī)裝機(jī)功率大,負(fù)荷系數(shù)沒有空調(diào)除塵設(shè)備的高,主機(jī)實際功率占比沒有安裝功率占比高。空調(diào)系統(tǒng)采用了空調(diào)溫濕度自動控制技術(shù),車間空調(diào)系統(tǒng)的耗電量,正常月份仍占車間總用電量13%~13.9%,略小于裝機(jī)功率14.7%占比。除塵系統(tǒng)由于采用工頻運行,實耗功率占車間總電量的6.5%~6.9%,大于裝機(jī)功率4.4%的占比。在沒有開啟制冷的情況下,空調(diào)除塵用電量占車間總用電量的18.5%~20.6%,說明空調(diào)除塵系統(tǒng)的耗電量不可忽視,是節(jié)能運行管理的重點。為了進(jìn)一步分析除塵設(shè)備和服務(wù)主機(jī)的能耗情況,對清棉、梳棉、精梳主機(jī)設(shè)備安裝功率和配套除塵設(shè)備功率進(jìn)行統(tǒng)計,在車間主機(jī)設(shè)備全開、濾塵設(shè)備正常運行的情況下,測定對應(yīng)的實耗功率,如表3所示。

從表3可以明顯看出,主機(jī)設(shè)備安裝功率比濾塵設(shè)備配套功率高,主機(jī)安裝功率占61.4%~70.8%,配套除塵設(shè)備功率占比為29.2%~38.6%。但主機(jī)實耗、功率占比只有41.3%~53.3%,負(fù)荷系數(shù)為0.374~0.435;由于除塵設(shè)備采用設(shè)計配套風(fēng)機(jī)參數(shù)直接開車,除塵設(shè)備實耗功率占比為46.7%~58.7%,設(shè)備負(fù)荷系數(shù)0.791~0.983。說明濾塵設(shè)備的負(fù)荷系數(shù)很大,實耗功率占比提高,能耗較大,是節(jié)能運行管理的重點。二、主要節(jié)能措施研究

2.1空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能空調(diào)系統(tǒng)能耗是繼主機(jī)設(shè)備后的第一大戶。

由于空調(diào)系統(tǒng)是按車間設(shè)備全開、設(shè)備發(fā)熱量大、夏季室外溫濕度參數(shù)高的狀態(tài)進(jìn)行設(shè)計配套的。運行中多數(shù)情況車間冷負(fù)荷小于設(shè)計值,這就要求空調(diào)系統(tǒng)要隨著車間負(fù)荷的變化隨時進(jìn)行調(diào)節(jié),采用算法更大限度節(jié)省電耗。為分析風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速的能耗情況,以30kW軸流風(fēng)機(jī)為例,進(jìn)行各頻率段能耗檢測,實測能耗情況如表4所示。

從表4可以看出,頻率每降低1Hz,風(fēng)機(jī)實測功率降低0.6kW~1.6kW,符合風(fēng)機(jī)功率與轉(zhuǎn)速3次方呈正比的基本規(guī)律。在冬季低速運行的情況下,甚至能降到原風(fēng)機(jī)能耗的50%。風(fēng)機(jī)能耗雖然隨著頻率降低下降,但風(fēng)機(jī)**運行頻率不宜低于35Hz,否則會大幅降低送風(fēng)量和送風(fēng)壓力,影響車間氣流組織和換氣。表4中35Hz~45Hz為風(fēng)機(jī)設(shè)定的常規(guī)運行頻率段,在額定頻率的70%~90%之間,節(jié)能效果明顯。

  1. 2除塵系統(tǒng)節(jié)能

一般設(shè)計人員依據(jù)主機(jī)設(shè)備廠家提供的除塵排風(fēng)量、壓力參數(shù),適當(dāng)乘以安全系數(shù)來進(jìn)行除塵設(shè)備和風(fēng)機(jī)風(fēng)量和壓力的配備。在實際運行中多數(shù)系統(tǒng)呈現(xiàn)運行風(fēng)量偏大,壓力較高的現(xiàn)象,造成系統(tǒng)無效能耗增加。從表3可以看出,除塵設(shè)備的實際能耗接近于主機(jī)設(shè)備的實耗功率,是一個不容忽視的問題。采用恒壓變流量控制自適應(yīng)除塵系統(tǒng),通過保證主要吸風(fēng)口負(fù)壓的方法,適應(yīng)不同品種、不同運行情況下除塵及吸落棉設(shè)備的高效運行,可提高濾塵系統(tǒng)設(shè)備綜合節(jié)能。采用恒壓變流量自適應(yīng)控制系統(tǒng)改造,可使清梳聯(lián)除塵系統(tǒng)在主機(jī)正常運行的情況下主風(fēng)機(jī)實耗功率下降25%以上。降低除塵吸落棉系統(tǒng)無用能耗,是濾塵吸落落棉系統(tǒng)節(jié)能改造的有效方法。另外,把控好濾塵和吸落棉等輔機(jī)設(shè)備的開關(guān)車時間,做到緊跟車間主機(jī)設(shè)備停開車,減少輔機(jī)設(shè)備無用能耗時間,杜絕電能浪費。可以采用主輔機(jī)設(shè)備聯(lián)動的形式進(jìn)行聯(lián)鎖控制,通過聯(lián)鎖電路使輔機(jī)設(shè)備緊跟主機(jī)設(shè)備實現(xiàn)先開后停,減少輔機(jī)設(shè)備開車過早、停車過晚造成的電能浪費。以本案為例,若對清梳聯(lián)除塵及精梳吸落棉系統(tǒng)進(jìn)行恒壓變流量改造,按表3中除塵系統(tǒng)實際能耗,按保守數(shù)據(jù)15%節(jié)能計算,該車間每月可節(jié)電4.5×104kW·h,全年可節(jié)電5.4×105kW·h。

2.3細(xì)紗吸棉風(fēng)機(jī)節(jié)能試驗

一般細(xì)紗吸棉風(fēng)機(jī)都是以50Hz額定頻率工作,無論斷頭多少,吸棉風(fēng)機(jī)一直高速運行。參考細(xì)紗吸棉風(fēng)機(jī)節(jié)能改造經(jīng)驗,利用主機(jī)單錠監(jiān)測裝置,與吸棉風(fēng)機(jī)變頻器進(jìn)行關(guān)聯(lián),根據(jù)斷頭數(shù)量來控制吸棉風(fēng)機(jī)的運行頻率,以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。以1070錠118#細(xì)紗機(jī)為例,吸棉風(fēng)機(jī)7.5kW,紡紗品種JC9.8tex,錠速20000r/min,落紗長度5717m。利用單錠監(jiān)測裝置關(guān)聯(lián)控制吸棉風(fēng)機(jī)變頻器,控制風(fēng)機(jī)運行頻率,將吸棉風(fēng)機(jī)最小負(fù)壓600Pa,對不同品種多臺細(xì)紗機(jī)進(jìn)行試驗,日單臺用電量如表6所示。由表6可以看出,采用單錠監(jiān)測關(guān)聯(lián)技術(shù)對吸棉風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造后,單臺細(xì)紗機(jī)日可平均節(jié)電45.25kW·h,全車間節(jié)電4344kW·h,全年可節(jié)約用電1.52×106kW·h。

2.4集聚紡負(fù)壓風(fēng)機(jī)節(jié)能試驗

細(xì)紗集聚紡負(fù)壓風(fēng)機(jī)都是在最高負(fù)壓值下運行,這樣不但能耗較高,電器設(shè)備長期滿負(fù)荷運行,大大縮短了使用周期,增加了保養(yǎng)工作量。通過大量試驗,對負(fù)壓值作適量調(diào)整,在滿足生產(chǎn)工藝要求的情況下,可以降低負(fù)壓風(fēng)機(jī)的運行頻率,達(dá)到減負(fù)降耗的目的。在滿足工藝生產(chǎn)的情況下,對兩個品種10臺集聚紡負(fù)壓風(fēng)機(jī)頻率進(jìn)行了調(diào)節(jié)試驗,細(xì)紗機(jī)301#~305#紡JC11.8tex,208#~212#紡JC9.8tex,具體能耗比較如表7所示。從表7可以看出,通過對集聚紡風(fēng)機(jī)頻率的調(diào)節(jié),在滿足正常生產(chǎn)的情況下,試驗機(jī)臺平均可實?/div>

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